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降本增效|让龙门吊转场时彻底告别引擎轰鸣声

“龙门吊转场也用上电力啦!每年还能节约成本546万元!”近日,大榭集司龙门吊全电池组动力系统改造完成,不仅真正实现了龙门吊的“零”碳排放,更创造了可观的经济效益。

尽管大榭集司此前已基本完成龙门吊“油改电”项目,但在龙门吊转场等电力无法覆盖的工况下,仍依赖柴油发动机提供动力,未能彻底实现“零”碳排放。

随着绿色港口建设的持续推进,龙门吊动力系统升级改造势在必行。为此,大榭集司龙门吊维修班成立专项课题小组,围绕优化用电模式、提升电池组性能等角度展开深入研究,最终提出了基于电池储能技术的龙门吊全电池动力系统改造方案。

该系统采用电池组串、并联组合方式,有效提升了电池组容量和充放电能力。其独特的支路并联设计可有效降低单个电池包的放电电流,既能确保动力系统输出满足作业需求的电流,又能避免单个电池包因放电电流过大而影响使用寿命。

此外,通过程序与控制层面的优化,该系统实现了“削峰填谷”的节能用电模式——在用电低谷时段,龙门吊利用市电作业,同时为电池组充电;而在用电高、尖峰时段,系统自动切换至节能模式,由电池组驱动龙门吊运行。

节能用电模式不仅减少了港机用电对市电的高负荷需求,还大幅降低了作业用电成本。经测试,电池组供电稳定可靠,连续作业时长超过10小时,展现出优异的续航能力。

相较于传统燃油发动机龙门吊,全电动力系统龙门吊不仅能减少碳排放,且在转场时无需启动柴油发电机组,节省了供电切换时间,提升了作业效率。

而从经济效益角度来看,单台龙门吊全年可节省燃油费约16万元,叠加“削峰填谷”模式,每台还能节省约5万元电费,合计年省能耗约21万元。

预计到2026年底,大榭集司将完成26台全电龙门吊改造。届时,该项目每年可节省能耗费用支出约546万元,成为一项兼顾环保效益与经济收益的成功技改典范。

*来源:浙江海港

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