在山西焦煤西山煤电西曲选煤厂主洗车间,360精煤刮板运输机堪称保障生产质量的“定海神针”。然而,长期高负荷运转加上设备老化,不仅导致其结构暗藏安全隐患,狭窄的作业空间更给检修工作带来重重困难。为彻底解决这些“顽疾”,该车间对360机尾平台展开了一场拆旧建新的“蜕变之旅”。
改造前的工作细致入微。管铆队提前对主厂房内管道、溜槽等设施进行全面检修维护,确保生产不受影响。“施工前多花一份心思,日后检修就能节省十分力气。”施工队长冯庆深知前期准备的重要性。团队开展了详细施工预演,从拆除旧支撑梁到安装H型钢支柱,每个环节都制定了严谨方案,并对可能出现的突发状况做了充分准备。同时,结合设备衔接关系与承载能力,团队制定出兼顾防水防锈、提升人员通行效率的设计方案,在保持机尾轮槽体高度不变的前提下,优化了平台功能。
施工安全是重中之重。该车间主任董永杰强调:“安全员必须全程紧盯现场,严格按照精益化标准管理,最大限度减少安全隐患和窝工时间。”车间通过班前会、现场检查及风险辨识抽查等方式,不断强化职工安全意识。针对登高、电火焊、电气作业等关键环节,严格落实操作规程。同时,现场安装了监控摄像头,启用了移动式空气净化器,既保障施工安全,又改善职工作业环境。此外,该车间还鼓励青年职工在改造中勇挑重担,进一步增强团队向心力与凝聚力。
面对生产与施工并行的挑战,施工团队在技术上精益求精。他们巧妙运用倒链、水平仪、角尺等工具,采用对角线测量法精准定位,并通过增加三角筋板和角铁加固,严格控制框架变形,确保安装对接误差在合理范围内。凭借周密的施工预案,施工人员在设备停车时段高效协作,各工序紧密衔接,成功攻克间隙不均、地面不平、框架掉角等难题,实现360机尾平台一次性安装成功。
如今,改造后的新平台不仅彻底消除了安全隐患,更显著提升了设备维护的便利性。维修平台面积拓宽0.48平方米,预计每年可节约90个维修工时,为西曲选煤厂集中连续生产筑牢坚实基础。
作者:董强强 吴斌 乔博伟 邢刚
编辑:王彦婷
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