铁甲工程机械网> 工程机械资讯> 行业 > 创新在一线 | “巧”改造 “提”效率 “保”稳定 朝阳钢铁全员立项攻关见实效

创新在一线 | “巧”改造 “提”效率 “保”稳定 朝阳钢铁全员立项攻关见实效

语音播报
点击播放

近日,朝阳钢铁开展了

全员立项攻关活动,

广大干部职工立足岗位、

挖潜创新,牢固树立“责任在我,

勇于担当”的责任意识,

积极参与到立项攻关活动中来,

取得了显著的成效。

↓↓↓

进入冬季后,含铁原料的冻块逐渐增加,成为铁料系统上料过程中的“绊脚石”,朝阳钢铁烧结作业区通过对烧结铁料小车“巧”改造,解决铁料上料时的卡堵问题,提升了上料效率,提高了烧结机利用系数,降低了烧结矿成本。

在烧结作业区的一次班前会上,“最近天太冷,这冻块越来越多了,料车卡得死死的,再这么下去,设备要罢工,人也要累趴下啦。”倒班工长说。

“光抱怨没用,这个月因冻块卡堵停机了3次,咱们得积极响应公司号召,用创新破题,作业区不是刚推广‘技改金点子’活动嘛,谁有招儿?”作业长张海民敲了敲桌子说。

片刻后,配料工长金岳鹏举起手:“我观察过,冻块不但大,而且形状不规则,如果在铁料小车两侧溜槽上开孔增加一定间距的篦条,使篦条与溜槽间形成一定角度,达到铁料中冻块及杂物自动分离的效果,是不是能解决?”

方案一提出,作业区立刻行动。点检长孙海军带着图纸跑遍烧结区域:“这篦条间距得精确到毫米,角度也要算准,不然筛不干净反而堵得更狠。”

寒冬的生产现场,技术骨干们裹着棉大衣蹲在铁料小车旁实测数据。篦条焊接时,焊工师傅的手套因为“冷气套热气”被冻在了钢板上。他咧嘴一笑:“去年冬天的技术改造比这难多了,咱不也扛下来了?这次必须干成。”

三天后,改造完成的小车试运行。中控工刘冠博盯着监控屏,高兴地喊道:“冻块被篦条挡住了,后面的料顺畅下去了。”

“以前一天敲冻块敲得胳膊酸,现在篦条一筛,轻松多了,必须点个赞。”配料工王迪与班组职工说。

“没想到公司还给我的这个点子发了‘创新奖’,月工资多了额外的创新奖励。”配料工长金岳鹏高兴地说。

据了解,这一改进,在提高烧结矿产量、降低烧结矿成本的同时,还减轻了岗位人员的劳动强度,提高了防寒人员安全性。在冬季生产期间,使烧结机利用系数提高0.14,烧结矿碱度稳定率提升2%,混匀矿上料量日均提高1000吨,实现月创效70余万元。

撰稿 朝阳钢铁 王健

鞍山钢铁记者站 王晓光

微信编辑 蔡铭泽

责任编辑 张雷



声明:本文系转载自互联网,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。若对该稿件内容有任何疑问或质疑,请立即与铁甲网联系,本网将迅速给您回应并做处理,再次感谢您的阅读与关注。

相关文章
我要评论
表情
欢迎关注我们的公众微信